吉大四院站是全线三座安装式车站之一,为地下二层岛式车站,全长204米,其间现浇段坐落车站两头,总长60米,预制安装段坐落车站中部,总长144米,安装构件共计72环504块,最重的顶板构件长度超过10米,重达54吨,组装总重1.8万吨。
安装式制作技能是一种新型工法,它将车站主体结构分成底板、侧墙、顶板等7块混凝土预制构件,提早在预制场浇筑制作,待明挖施工结束后,在施工现场将7块预制构件按顺序拼成一个拱形结构。不同于常规矩形车站,拱形车站更加契合地下受力结构,且能够带来内部无柱的开阔视野。据统计,该工法有用节省了工期4个月,削减现场作业人员80余人。施工期间现场也不再有钢筋绑扎和混凝土湿作业,既削减了钢材、木材的用量,以及冬天低温对现场混凝土施工的制约,也极大降低了施工噪声和粉尘对城市环境的污染,有助于离别传统“脏乱差”的现象,更契合绿色低碳开展理念。
“大积木”站得稳、接得牢是保证工程质量的关键环节。据项目总工程师刘力军介绍,他们沿车站基坑横向设置了5条1.2米宽的水泥条带,作为构件落地的支撑点,并经过条带外表平整度操控保证大面积组装体基面精平。施工过程中,技能人员利用预埋角钢将水泥条带外表凹凸差错严厉操控在1毫米范围内,条带间填充的混凝土基面低于水泥条带面10毫米,为预埋导管及构件安装后注浆找平预留空间。后续经过在榫槽缝隙注入改性的环氧树脂浆料,保证构件粘接成一个整体。
项目部还牵头安排成立了科研攻关小组,邀请业内权威专家论证辅导,科学安排编制施工计划,“量身定制”了具备旋转、精确主动定位、防摇摆、姿态微调、纠偏等多功能的“80吨智能龙门吊+整体分离式台车”工装设备,保证组装差错操控在5毫米以内,有用避免了组装接缝不契合设计要求、精平垫层平整度达不到要求、预制块掉角等问题,霸占了全线首座桩撑系统车站安装式施工难题,实现了由传统“制作”到机械化“智造”的改变。
长春轨道交通7号线南起轿车公园站,北至东环城路站,全长23.16公里,设19座车站。线路建成后,将加强西南部汽开区与中心城区的联络,有用缓解春风大街、南湖大道、东环城路段等地的交通拥堵状况,促进长春城市格式合理开展。
(来历:潇湘晨报)
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