“赵科长,转运电解槽的时候,五区的职工又不配合了”。“怎么回事,电解槽置换吊运不是已经不跑空车了,对他们工区的影响已经到最低了吗?你肯定没有跟他们解释清楚吧?好了,我亲自去解释协调。”
今年1月份开始,公司决定在上半年对电解一厂的150台高龄槽进行一次全面置换。置换一台电解槽需要阴极天车进出电解厂房2次:空车进电解工区吊装旧槽,新槽吊装到位后空车返回大修一。平均进入电解厂房一次需要1.5-2小时,阴极天车在厂房运行时,所有避让的天车都无法生产作业。由于大修间所处的地理位置和五区最接近,因此,只要吊运电解槽就要影响五区的天车,进而影响当班日常工作,五区职工也因此总是加班加点,牢骚满腹:“阳极不能换完,保温料不能及时加上,出铝也受到很大影响”。
考虑到本次电解槽改造项目时间持续长、数量多,每天都有电解槽置换转运,如何缩短置换时间、减少阴极天车进入电解厂房次数,将吊运槽对电解日常生产工作的影响降到最低,就成为了急需解决的问题。针对现场大修现状,经过大修项目组人员研究,首先电解一厂从计划停槽方面开始,合理安排停槽顺序;与检修、清理单位提前沟通,在当天阴极天车吊装新槽壳就位后,阴极天车返回途中吊出旧槽,第二天置换时先将扎固好的新槽吊进电解厂房槽位,再吊出一台旧槽壳,如此反复循环,保证阴极天车每次进出电解厂房都吊有槽壳,不跑空车,尽量减少对工区天车轨道的占用时间。
经过赵科长的解释后,五区的职工也不好意思了,“置换电解槽是公司的大事情,我们怎么能不配合?关键是上个班受转槽就影响了近4个小时,我们心里也着急呀,现在既然出台了新办法了,问题解决了,我们五区全力支持。”
目前,优化电解槽置换的新方法已经运行了近3个月,平均每月能减少阴极天车进入厂房30次,减少阴极天车在电解厂房运行时间约45小时,为电解的正常生产作业创造了有利条件。