“思多而特坚韧”号双相不锈钢化学品船。
有一种精神叫团结拼搏,有一种力量叫坚忍不拔,有一种意志叫砥砺前行。建造38000吨化学品船过程中,沪东中华的职工就体现了这样的精神、力量和意志。
近日,“思多而特坚韧”号顺利交付。这是沪东中华交付的第4艘全球最先进38000吨双相不锈钢化学品船,标志着这家公司对化学品船的核心建造能力日趋成熟。
新技术新工艺效率高
搭载车间顾正平班组集智攻关,提出并实施了多项新技术新工艺。他们改进搭载工艺,U型总段全部实现无余量搭载。机舱EGZ02S总段实现无余量搭载,成功将搭载时间从12小时降到4小时。
HSZ06总段外板线型变化非常大,总组时前后倾斜角度极大,下端支撑最低200mm,最高达到3200mm。前几条船都是在二号平台制作胎架,采用12个支撑点,非常耗时耗力。顾正平小组认为,可以利用船台天然倾斜和滑道对分段线型补偿,因此最高点也只需1.6m槽钢或管子支撑即可,完全不需要制作胎架。实施后,分段总组全部采用小段槽钢支撑,达到了理想效果,节省了大量的人力物力。
拿下最复杂Framo系统
38000吨双相不锈钢化学品船Framo系统,对沪东中华乃至国内造船业来讲都是首次安装。整个系统有一千多根管子,日常运行压力200Bar以上,是化学品船上最复杂,要求最高的系统。安装过程不能出现丝毫偏差,每根管子、每个法兰面、每道焊缝、每根支架、每个螺丝预紧力都要经过严格验收。
Framo系统调试中,需要五个部门和服务商通力合作,其中最大的服务系统是液货系统,需要24小时不间断运转。液货系统试验时间长,唐伟磊、杨振波、叶正东等12小时两班倒,周末和法定假日经常加班加点。车间副主任朱骏,由于生产繁忙,妻子生小孩当天也只请了半天假,第二天又投入紧张生产。大家不畏艰苦,任劳任怨工作,终于出色完成了Framo系统调试任务。
创造最短试航纪录
化学品船设备多,系统繁杂,干部职工主动作为,配合服务商做好各项调试。试航前轴带发电机同柴发的并联运行试验是个难点。试验持续了几周,在服务商不能及时赶到的情况下,建造师、技术员、设计人员一道摸底试验,成功解决了难题,保证了试航如期进行。
试航中24小时提交项目,将洗舱机功能试验,货仓惰化试验,扫舱试验等需要耗费大量时间和协调精力的项目全部提交完毕,极大减轻了交船前的工作压力。主机耐久、测速、无人机舱、艏侧推等,均做到一次性报验通过。干部职工“兵不解甲,马不解鞍”铆足了劲连轴转,“坚韧”号创造了系列化学品船最短试航纪录。
宵旰忧劳保交船
试航回来,大家马上转入大舱酸洗、船装项目试验及缺陷修补等工作。这些工作同时开展,面临很大挑战。甲装车间抓住主要矛盾,针对遗留项目,配合设计所和船东对项目进行优化。五一和端午,很多参建人员用加班的方式庆祝节日。
由于货舱加热系统新增了功能,船东对洗舱加热有了新要求。有时试验一做就是五六个小时,腰再酸也要站住,肚子再饿也要挺住,眼睛再困也要熬住,有时通宵达旦也要干。沪南章小龙班组,关键时候连续3天3夜工作,充分展现了顽强拼搏的精神。
4号船的电缆敷设施工是系列化学品船中速度最快的。电装车间仅用2周就完成了甲板管子电缆的敷设,并一次通过检验。技术人员仔细核对每一个电控箱、每一根电缆、每一根芯线,把每个修改反馈至设计所,同时通知配套部跟进,确保厂家图纸进行修改。在后期的电控箱图纸验收过程中,技术人员天天抱着成堆的图纸,陪同船东逐个检查电控箱,直至船东满意。
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